
利用液壓裝置和遠程控制模塊,就將手動操作工序變?yōu)樽詣踊刂疲忠豁椥“l(fā)明實現(xiàn)提工效、助生產。近日,玉華煤礦洗選區(qū)職工“鼓搗”的小改小革再次成為十里礦區(qū)職工關注的焦點。
該礦地面儲煤場的115膠帶輸送機是塊煤運輸的主干線,系統(tǒng)中的4部卸料器需要機臺崗位工在操作時,往返于膠帶巷進行手動操作絞盤提放卸料器,往返操作耗時耗力,還存在手柄打手、飛煤濺落等隱患。
該區(qū)隊技術骨干將改造卸料器控制方式擺上“創(chuàng)客空間”,動員職工開動腦筋利用集體智慧破解難題。這一改造議題迅速得到職工的響應,檢修班的職工利用檢修期間實地觀察反復討論,大家“七嘴八舌”拿出了技術改造方案。在保障固定架構安全牢固的基礎上,通過氧氣切割、焊接,安裝液壓控制和遠程控制模塊,集控人員只需通過視頻監(jiān)控系統(tǒng),根據塊煤運輸情況與生產實時指令,利用液壓拉桿遠程控制卸料器,將人工手動操作轉變?yōu)樽詣踊?、數字化、信息化控制?/p>
玉華礦洗選區(qū)職工圍繞降成本、提工效的目標,先后完成19#跳汰機矸道改造、4#原煤皮帶機頭溜槽改造等多項小改小革項目,有效降低了洗選煤成本,提升了系統(tǒng)運輸能力,使科技創(chuàng)新的成果真正轉化為企業(yè)發(fā)展的“第一生產力”。